斗轮机回转台车支撑轮磨损异常原因处理

2014-04-11

李志平
(西南电力设计院,四川成都 610021)
  摘 要:自2003年11月底开始,国华定洲电厂处于安装调试、试运行的A、B斗轮机相继出现回转支撑异音,在进行补充润滑后,异音有所改善,但部分车轮出现无法润滑。在随后的运行中逐渐出现个别车轮卡涩并伴随有铜屑出现。通过分析和处理故障的原因,为今后避免同类设备故障提供参考。
  关键词:斗轮机;回转台车;支撑轮;磨损;分析
  回转采用双点对称变频电机、直角行星减速机齿轮输出驱动、台车式回转支撑形式。回转台车共计16个支撑轮,分为4组。采用内外平衡支架将4个轮连接成一体。采用集中润滑方式,由两个干油站分别向16个润滑点进行补充。每个干油站支持的润滑点分布:车轮轴套润滑8处;水平轮转轴润滑2处;导向轮润滑2处;外平衡架支撑轴两端4处。该系统具有日常润滑工作量小,便于实现定量、定时输送润滑至指定的润滑点。
  1 故障发生过程
  在安装试用初期,业主方要求对回转台车系统转轴进行油枪单独加注润滑脂,并清洗集中润滑管后,再使用集中加油站添加。但该意见未被施工单位和施工监理采纳。安装人员在出现异音后的润滑方式依然是依靠干油站。
  在2003年11月底,进行铺底煤受卸时,B斗轮机回转部出现较小的间断异音,12月中旬,B斗轮机回转出现台车支撑轮在轨道上不转的缺陷,随即出现较大的异音。A斗轮机回转异音也同期出现。在对B斗轮机采用油枪补充润滑油脂后,车轮异音消除,但有一个车轮卡涩未缓解。由于设备还处于调试阶段,设备试转和燃煤受卸同时进行,B斗轮机平均每天只运转4h左右。而在进行A斗轮机回转补充油脂时,出现少数几组车轮轴油枪加注无法进行的问题。在随后的调试工作,为充分暴露设备隐患,A斗轮机每天运行时间约2h。12月下旬,A斗轮机回转台车有4个车轮有异音,同时发现有铜屑和碎片。
  2 处理方式
  在斗轮机回转平台发现铜屑后,工程部即召集施工监理、厂家工地代表、施工方等分析原因和解决问题,并要求制造商提供各零部件的制造图。定电公司决定对回转台车进行拆检。在拆除一组车轮检查后发现:① 由于轴头挡片的安装位置在下方,位于同侧的车轮油槽也被安装在下方,使得油槽在承力侧;而厂家的装配图纸的显示无误,油槽在正上方。由此判断,该设备车轮轴出厂前的安装出现偏差。② 轴套磨损严重。部分轴套由于磨损严重,使得轴套中部的环状油槽被损坏。根据掌握的设备工况,对回转缺陷进行以下处理:更换磨损的轴套及端环;重新加工轴;对轴端固定挡片的位置进行更改,使油槽位置位于正上方。③ 改变润滑方式,改集中润滑为油杯润滑。由于外平衡架与车轮轴间隙较大,按具体要求加工油杯。同时在轴头重新加工M16×1.5的螺孔便于安装油杯。
  经过上述方案处理后,斗轮机运转正常。
  3 原因分析
  在对A斗轮机16个车轮进行逐个检查处理中,发现出现较为严重磨损的轴套达13个。其中有三组车轮根本未发现有润滑的迹象。其余几组均为磨损后补加的润滑脂。B斗轮机情况稍好,有7组磨损严重。
  1)由于在施工安装完毕后,施工人员未进行集中干油站的油管疏通,也未对分配器进行清洗,单纯依靠干油站加注,致使根本未达到润滑的目的。润滑不足是本次故障的主要原因。
  2)转轴油槽被错误地安装在承力侧,不利于油脂的排出,是造成试用期间轴套普遍磨损的根本原因。
  3)在出现异音后,补充的润滑脂虽消除了部分异音,但由于磨粒堵塞轴端的加油孔,致使部分车轮未补充油脂,致使磨损加剧。
  4)B斗轮机整体损伤较小,主要原因是出现异音后,补充润滑脂相对及时,避免了损坏扩大。
  4 结语
  由于基建期业主方主要以工期、进度和试转检测作为安装质量的检验标准,生产部门介入程度不够,对设备的初期维护管理往往不到位。润滑不足等潜在问题将不可避免地遗留给正式生产环节。因此有必要从设备安装开始,各方就应该开始履行设备的维护管理职责。建议:
  1)针对回转台车组,安装前宜进行解体抽检,避免厂家安装错误带给生产。
  2)从目前各电厂的运行情况看,由于管路清洁情况不好,集中润滑运行效果不佳,建议在设备招标时要求尽量采用手动单点润滑。
  3)设备安装完成,则相应设备的润滑管理即开始运作。
  4)对设备的移交前的所有事故、故障应按照“四不放过原则”进行分析、处理。
  5)宜加强对监理工程师的考核和管理,施工监理工程师应熟悉设备的维护要求。
  6)业主单位的维护管理人员在设备调试期间,应切实履行设备维护监管的责任。

来源:《四川电力技术》2005年第02期