进口磨煤机变速箱高速轴断裂修复

2014-10-27

华能电力股份有限公司德州电厂(253024)王金海 于光强
山东电力研究院(济南市250002) 张忠文
  摘 要:采用代用材料及冷焊法对磨煤机变速箱高速轴断裂部位进行了修复,较好地控制了焊接变形。通过机加工基本消除了焊接变形的影响,设备运转正常。为今后进行轴的焊接修复工作摸索了成功经验。
  关键词:变速箱高速轴;代用材料;焊接变形
  0 前言
  华能德州电厂#6锅炉容量为2209T/H,其磨煤机变速箱由德国Friedr公司设计、制造,在正常运行中磨煤机变速箱高速轴突然发生断裂失效。由于无事故备品且加工新轴需要很长的周期,为尽快使设备恢复运行,我们采取对旧轴焊接修复的方法以解燃眉之急。通过采用代用材料对断裂部位进行焊接修复,并安装使用,效果较为理想。
  1 断裂情况介绍
  变速箱高速轴通过联轴器与电机相连接,电机功率为1540kW,转速993r/min。断裂发生在变速箱高速轴安装冷却风扇的部位,该处轴的直径为125mm。从高速轴断口宏观初步分析,属于疲劳脆性断裂,断口形貌见图1,图2。

  2 高速轴概况
  2.1轴的材料性能及焊接性能
  该轴材料为德国17CrNiMo6高强钢,且经过渗碳及调质处理,材料的焊接性很差,不宜进行焊接。材料化学成分及性能见表1和表2。
  2.2原始数据测量
  (1)断裂位置距轴肩46mm,轴的结构见图2。
  (2)变形测量:通过测量轴的径向跳动,发现轴存在轻微弯曲变形,主要在轴径A、B位置(A:径向跳动0.08mm,B:径向跳动0.04mm)。
  (3)硬度测量:轴表面布氏硬度为296~316HB。
  3 修复工艺
  3.1修复方案
  按照设备使用技术要求,径向跳动≤0.03mm时可正常运转。从轴的测量数据分析,断轴已经发生轻微变形。所以,焊接的关键:是纠正断裂引起的变形并尽量减小焊接、热处理产生的焊接变形;第二是保证焊缝的内在质量。
  为消除焊接变形的影响,联轴器侧拟采用留有较大加工余量的代用材料。代用材料应当使用相同牌号或性能相近的材料。通过机加工消除焊接变形的影响,以确保轴的精度要求。为便于轴的对接施焊,在轴断裂相接的两侧机加工出以轴线为中心的<40mm×100mm的中心孔(经过强度计算,在轴的中心加工<40mm×200mm的中心孔不影响轴的使用)。具体修复工艺如下:首先将旧轴(斜齿轮侧)上车床找正中心,中间使用支撑架。用45钢加工的<40mm×200mm的芯轴将欲焊接的二部分连接在一起。在轴径A、B处安装百分表,用于测量轴的径向跳动。由于17CrNiMo6材料国内无法采购,因而联轴器端使用性能相近的20CrNiMo材料代用,代用材料尺寸为<165mm×480mm。代用材料的化学成分及性能如表3,表4。
  3.2焊前准备
  (1)机加工轴焊接端部为U形坡口,坡口角度10°~15°,U形坡口处R为5mm,钝边1.5mm,对口间隙2~2.5mm。
  (2)用金相砂纸打磨轴接缝部位周围50mm范围内使之露出金属光泽,注意不要损害轴的表面。
  (3)表面探伤检验补焊区不得存在裂纹。
  (4)焊接前用远红外加热绳在部件两侧加热,将焊接部位预热至250℃,并在焊接过程中保持层间温度不低于150℃,但不超过200℃。
  3.3焊接及检验
  焊接方法选用焊条电弧焊,选用<2.5mm的MAGNA303焊条。焊条使用前进行100℃×1h烘干,装入保温筒中随用随取。焊接参数及技术要求:焊接时先用<2.5mm的焊条,电流选择65~70A,沿整个坡口表面堆焊一层,而后降低预热温度至200℃以下。之后用<3.2mm的焊条,电流选择75~85A,进行填充和盖面焊接。焊接时在车床上圆周转动施焊,注意接头错开,焊条不做摆动。焊接时对焊缝进行适当锤击,减小焊接应力引起的变形。焊后焊缝要和母材圆滑过渡,并高出母材2mm。当焊缝冷至150℃以下时立即对焊缝及热影响区进行400℃并保温1h的热处理,焊缝两侧的加热宽度每侧不小于50mm。着色探伤检测焊缝与热影响区不得有裂纹存在。焊缝进行超声波探伤,按照JB4730—94标准检验合格。高速轴焊接区域见图3。
  3.4工艺控制要点
  (1)定位焊对好口后,按照图4位置转动轴,测量轴A、B表面8个方向上的径向跳动。找出径向跳动Z大的位置,将轴转到水平位置区域,首先焊接一段,然后二人对称焊接。参照冷焊的工艺方法,多层多道,短段施焊,每次焊长度40~50mm停焊。焊缝厚度每增加15mm停焊,之后转动轴,测量A、B径向跳动,将径向跳动Z大位置转动至Z上部位置(图5中270°位置),先锤击,然后锤击焊缝其它部位。依次焊接,直至焊接工作完成。
  (2)热处理加热时将轴径向跳动Z大点转动到Z上部,热处理保温完毕拆下保温材料及加热绳后在车床上低速旋转,测量A、B面的径向跳动,找准径向跳动Z大点,对准该点焊缝表面进行适当锤击。再次测量A、B面的径向跳动,直至将变形量控制在Z小范围。
  (3)机加工时,以原轴的中心线为中心重新找正并加工,代用材料侧轴的机加工用顶针孔,将焊接变形控制在Z小范围。
  3.5数据测量及安装
  运转情况焊接及热处理后测量A、B轴径处的径向跳动数值为0.02mm,0.07mm。机械加工后测量A、B轴径处的径向跳动数值为0.01mm,0.02mm。焊缝区域的硬度数值见图5。
  安装后满足间隙要求,轴运转正常。
  4 结论
  实践证明,对于变形量要求较小的轴类部件,采用一定尺寸富裕度的代用材料作为焊接端,并采用冷焊和反变形法对其焊接修复,然后用机加工消除焊接变形是一种较为有效的方法。对于价格昂贵的进口轴,此方法修复时间短、费用低,能够满足使用要求,是降低检修成本的好方法。目前,该轴已经连续运行半年,仍然运转良好,为发电厂今后进行轴的焊接修复工作摸索了成功经验。

来源:《焊接》2003(12)