覃泰岭 孙秀英 汪俊
(兖矿国宏公司,山东 邹城 273500)
摘 要:针对增压机止推轴承温度高问题,分析原因,根据平衡盘原理对平衡管进行改造,达到降低轴瓦温度的效果,满足空分生产需要。
关键词:增压机;止推轴瓦;平衡盘;平衡管
一、引言
我公司空分车间增压机由陕鼓动力股份有限公司设计制造,型号为RBZ45—2+2+3。增压机的外壳为圆筒形结构,与两端端盖组成一个封闭的空间,两端盖与转子轴之间采用碳环密封;在压缩机筒形壳体内部为水平剖分的内件及转子组成,其段间的轴封为拉别令密封,其余轴封和气封均为拉别令密封;转子为七级叶轮,分为三段,段间有一、二段间气体冷却器和末级气体冷却器。压缩机的冷却器为外置式冷却器。
增压机在运行过程中发现正推力轴瓦温度偏高,Z高达103℃(报警值100℃,连锁值110℃),给增压机满负荷安全运行带来隐患。本文通过车间技术人员细致分析原因,并对增压机平衡管进行改造,取得了较好的效果,以供同类企业借鉴。
二、改造前情况
通过下表统计增压机在改造前的一些参数(连续统计5天,统计时间为每天早上8点整)
通过技术人员分析,造成增压机正推力轴瓦温度偏高有以下几个原因,并对各项原因进行检查:
分析确定为增压机轴向力增大而引起正推力轴瓦温度偏高。为了解决轴温高问题需要对增压机平衡管进行改造。
三、改造方案
增压机平衡盘安装在末级叶轮的后面,利用它两侧气体的压差产生的轴向推力来部分抵消转子轴向力。它的高压侧压力,差不多就是末级叶轮轮盘间隙中的气体压力(高压),它的低压侧通过平衡管与压缩机的吸气室连通,压力是进气压力(低压)。上述两侧压力差就使转子受到一个与轴向力反向的力,其大小决定于平衡盘的受力面积。平衡盘的外圆装有密封装置,以使盘维持压差。
改造方案为在平衡管道上增加切断阀、放空阀及压力显示,通过关闭切断阀,打开放空阀降低平衡盘低压侧压力,使平衡盘前后压差增大,平衡盘效果增强,从而使轴向推力减小,达到降低正推力轴瓦温度的效果。改造示意图如下:
在未进行改造前平衡管压力为0.8Mpa,改造后通过关闭切断阀,打开放空阀,将平衡管压力降低至0.3Mpa,使平衡盘前后压差增大。调整过程中,增压机正推力轴瓦温度由102.6℃降至86.5℃。通过观察几天数据如下:(连续统计5天,统计时间为每天早上8点整)
通过一段时间观察,增压机运行稳定,正推力轴瓦温度正常,改造效果明显。
四、结束语
本次改造充分运用离心压缩机平衡盘原理,在没有条件更改平衡盘设计的情况下,通过对平衡管的改造,改变平衡盘前后压差,使平衡盘更有效的平衡掉转子的轴向推力,达到降低正推力轴瓦温度的效果。本次改造效果明显,但会造成增压机气量轻微浪费,未从设备设计、制造根本上解决问题。
作者简介:覃泰岭,男,山东邹城人,兖矿国宏化工有限责任公司空分车间设备主管技术员,助理工程师。