一、背景介绍
1、轴承的运行工作状态参数:转速595 r/min,安装使用在卧式脱硫泵。使用圆锥轴承32236与另一套30236背靠背安装在联轴器一侧,另一端是NU336在叶轮一侧。
2、该泵用于火力发电厂脱硫车间泵房脱硫泵,投入使用后运行时间大约10个月设备出现轴承温度偏高停机。

二、目的
本次分析任务是为了找出轴承轴向游隙偏小的原因,分析制定改进方式,防止这种现象再次产生。
三、轴承标识及损坏情况

照片1:外圈端面标识:32236A(由于气焊烧烤字迹不太清晰) GERMANY 1/9 O.D

照片2:滚动体烧黑,保持架断裂,滚动体出现位置偏移

照片3:两套轴承已经变色,即轴承受到了高温

照片4:滚动体出现滑动一边磨损,而且两个滚动体已经热融化焊在了一起。
四、分析报告
根据现场及照片分析如下:
1、轴承受到了高温的作用。
2、根据以往经验,产生高温的可能性:(1)轴承负荷过载;(2)轴承游隙过小;(3)轴承润滑不良。
3、因为轴承是无源元件,自己不会发热。
4、因为脱硫泵叶轮负荷较小,无振动冲击等现象,可以排除轴承负荷过载。
5、如果轴承游隙过小,轴承在一小时或几小时内就会抱住烧坏,而此轴承已经运行了10个月。所以,也排除了轴承游隙过小的原因。
6、怀疑滚动体数量不够,认为缺少两粒则缺乏依据。因为此圆锥轴承安装时为分体安装,即先装30236内圈,再依次装30236外圈、外隔圈、32236A外圈、Z后装32236A内圈。而且,滚动体和保持架与内圈是在一起的,并且暴露在外的。如果真的缺少两粒滚动体,必然会发现的。而且轴承出厂100%检查是不可能缺少滚动体的。如果真的缺少两粒滚动体,在次试车运转时,由于动平衡不好,会出现很大的噪音与振动,当场就能够发现。而且也转不了十个月。从照片2可以看出滚动体挤向一边,将保持架拉断。滚动体相对保持架的位置已经移动,由此不能断定是滚动体缺失。
7、由于排除了上述几项因素,只剩下润滑不良了。由于该轴承实际润滑方式为油浴润滑,而油浴润滑的Z低条件必须是Z低油位要高于下面滚动体的一半,如果油位偏低,运转时轴承上半圈外滚道甩不上油会造成润滑不良。而润滑不良会导致轴承发热,而轴承发热后内圈和滚动体会膨胀导致轴承游隙减小形成负游隙,轴承负游隙会形成运行阻碍力进一步导致发热,越热越紧,越近越热形成恶性循环,Z终导致轴承滚动体抱住不转。在继续强制用力下,滚动体开始强行滑动,导致滚动体半边磨损请见照片4所示。
五、检测分析
如果滚动体全在,保持架孔数可以观察,可以通过比对同型号新轴承滚动体个数来验证滚动体是否缺失。由于轴承损坏严重并缺失部件,已经无法对其进行检测。
六、结论和建议
轴承可能出现过油位不足,导致轴承发热损坏。
建议:应勤检查油位(因为32236的滚动体Z低中心位置相对较高,应以此轴承油位为准),如果油位不足应及时填加润滑油。