谢德生
(广东井得电机有限公司,广东梅州 514479)
摘 要:QD2745-403含油轴承磨损过大,会使起动机电枢铁芯外圆扫膛,导致起动机在起动过程中缺少力量。为了解决含油轴承的磨损问题,运用了减少摩擦系数、提高零件摩擦部位的硬度、采用耐磨性材料等的改善方法,从经济效益的角度出发,作了三种改进的方案,通过试验和用户的使用,确定了用深沟球轴承来代替含油轴承,从而解决了含油轴承的磨损问题,并且取得了一定的经济效益。
关键词:含油轴承;材料;磨损;摩擦;滚动轴承
驱动端盖内QD2745-403含油轴承(以下简称:含油轴承)的内孔直接受到电枢中的离合器盖外圆转动的滑动摩擦,又因该处受力较大,故使用后都有一些磨损,磨损过大的会导致用户退货或索赔,含油轴承磨损的故障率为0.73%,是QD2745系列起动机6大故障之一。
若单次运行时间长,则含油轴承受到摩擦后发热大。铜的热膨胀系数远大于铁,含油轴承受摩擦发热后,因外部轴衬是铸铁,故含油轴承受热后内孔缩小,从而引起含油轴承抱住离合器盖,导致电枢被卡住,这种抱轴故障在三包退货中也有一些,故障率约0.21%~0.28%。
在一次耐久性试验中,仅试验了4000多次,含油轴承已磨损很大,起动机电枢外圆扫膛,引起起动失效。
1 原因分析
(1)该处受力较大。这是客观条件,这方面不能着手改善。
(2)含油轴承内孔受到滑动摩擦,摩擦系数较大。
(3)与含油轴承对偶的离合器盖外圆的粗糙度是关键。国家标准:轴承对偶轴的表面光洁度不低于7(粗糙度0.8~0.4),硬度值推荐不低于HB250;查现状,与该含油轴承配偶的离合器盖外圆粗糙度较大、硬度低,不能满足国家标准,用户使用一段时间后粗糙度还会变大。离合器盖外圆受到侧边凸缘的影响,普通外圆磨床磨削时只能径向进给,砂轮无法来回走动磨削,使粗糙度难于进一步降低。
(4)含油轴承材料耐磨性不适应使用要求。
(5)含油轴承长度不能满足国家标准。
GB2685-81标准:长度尺寸规定为30-60mm;查现状,含油轴承长度只有10mm,明显不足,因受到空间位置的限制,无法增加长度。
(6)查含油轴承实物符合设计要求。
2 改善方案
2.1方案
(1)思路
在成本基本不变情况下,通过控制相关零件的要求,来达到改善目的。
(2)措施
1)要求作业人员进刀量不能大、要经常修正砂轮,并改进使用粒度较小的砂轮。这样,粗糙度只能控制在0.8左右范围,难于再进一步提高,存在工序能力不足的问题。
2)与含油轴承厂商讨论,为预防含油轴承在使用过程中油量损失过大,改为填充68号抗磨液压油和用真空方法来填充油量。
(3)效果
经试验和用户使用的跟踪,虽然有一些效果,但是未能有效解决问题。
2.2第二方案
(1)思路
在成本提高不大的情况下,通过改进含油轴承材料为主和控制零件要求,来达到改善目的。
(2)措施
与含油轴承厂商讨论,含油轴承材料改用耐磨性材料~CuSn10材料,代替6-6-3青铜粉材料,成本提高0.45元/台。
(3)效果
经过1个月的耐久性试验,耐磨性有了较大提高。耐久性试验8627次,含油轴承磨损直径量0.035~0.085mm。
成本提高了0.45元/台,耐磨性也有较大提高,虽然效果比较明显,但是磨损还是偏大。
2.3第三方案
(1)思路
成本可以较大提高,通过改进零件或运用替代件,来提高质量,但经济效益起码相当。
(2)措施
虽然含油轴承材料改为耐磨性材料~CuSn10,但是对偶的离合器盖外圆的粗糙度不能进一步提高,而且也不稳定,硬度值得不到提高,含油轴承长度受到空间位置的限制而不能加长,受到以上诸多因素的影响,含油轴承还是有一些磨损。为了根本上解决此问题,着手考虑由滑动摩擦转化为滚动摩擦,减少摩擦系数,用带有内外圈的滚动轴承来替代。滚动轴承具有摩擦系数小、耐磨性好、载荷能力强、硬度高等优点。考虑到国产滚动轴承价格较低,通过查找资料,找到标准件:深沟球轴承61808ZZ(以下简称:61808轴承)。用61808轴承代替时,需要更改驱动端盖的一个轴承位尺寸,及增加3mm厚的垫圈。
(3)技术可行性分析
61808轴承参数:极限转速一脂润滑9500r/min;额定动载荷-3.38kN,静载荷-2.95kN;脂润滑温度-30℃~120℃。
起动机工作性能:反带转速=空载转速×反带系数=5500×1.2=6600r/min。
制动力矩=100N•m,小齿轮啮合直径34mm,压力角为14.5°。
计算出小齿轮受力:6076N;计算出支承点2907轴承受力:8940N;因铰链结构,再计算出61808轴承受力:1803N。
故61808轴承的实际受力:1803N,小于轴承额定静载荷的2950N;又61808轴承的实际运转速度:6600r/min,小于轴承极限转速的9500r/min。
从上述分析可知,61808轴承适用。
(4)经济可行性分析
增加成本:(61808轴承单价+垫圈单价)-含油轴承单价=10.0-4.2=5.8元/台;
减少索赔:故障率×索赔单价=0.73%×1200元/台=8.87元/台;
受益:减少损失=减少索赔-增加成本=8.87-5.8=3.07元/台。
经上述分析,经济性可行。
(5)试验
购买国内正规生产厂产的61808轴承,从2008年1月开始装机进行耐久性试验考核,经过两个多月的耐久性试验,QD2745系列起动机耐久性试验首次超过20000次,可以说是一个新的突破。拆机检查,61808轴承没有损坏,仍然可以使用。
(6)实施
2008年4月份在杭发厂的配套机上采用61808轴承装配QD2745E起动机400台。
2008年5月开始在配套机上全部使用上海红星轴承厂生产的61808轴承。
(7)效果跟踪
跟踪三年多来,在客户退货拆检分析统计中,没有出现61808轴承为主因的故障模式。
(8)优点展开
使用61808轴承代替403含油轴承后,解决了含油轴承的磨损问题。同时:
1)对偶的离合器盖外圆的粗糙度可以放宽要求,硬度也可以放宽要求;
2)解决了含油轴承抱住离合器盖的故障;
3)起动机的耐磨寿命大大提高;
4)减少了退货或索赔,在经济性效益上,每生产一台,减少损失3.07元。
3 结束语
由滑动摩擦转化为滚动摩擦来减少摩擦系数,提高工件摩擦部位的硬度,采用耐磨材料等办法,用61808深沟球轴承代替403含油轴承,解决了含油轴承的磨损问题。
解决问题,不仅要考虑相关零件是否达到设计要求,同时要考虑设计是否满足使用要求,工艺是否有能力保证。同时要多考虑几个方案,分别进行试验比较,择优录取,并适时地进行经济效益评估。
来源:《机电工程技术》2012年第2期