万昌文1 孟令达1 王淑兰2 田秀君1 乔国世1
(1.邯钢连铸连轧厂;2.邯钢三炼钢厂)
摘 要:总结了对CSP连铸机液压、润滑系统的维护管理经验,为本专业同行提供参考。
关键词:液压;润滑;检测;规程;污染
邯钢CSP连铸机是邯钢集团公司引进德国的全套技术和关键设备,于1999年底投入生产运行的,单机生产能力为120万吨薄板坯,是具有世界先进水平的生产设备。
该生产线是一条自动化程度很高的生产线,其多数设备是采用液压控制技术来实现各种控制动作,其机械设备广泛采用集中润滑、稀油润滑;因此能否管理、维护好液压润滑系统,直接关系到设备的完好和生产的顺利进行。自试运行到现在的4年多时间里,该生产线由试生产期间的故障多发,到现在的连续数月无故障。油品消耗由一开始的每月十几桶,到现在的每月5桶以下,该生产线的液压润滑系统进入良好的运行状态。总结过去几年的维护管理经验,我们主要做了以下工作。
1.从点滴做起,做好设备维护
1)从治理跑冒滴漏入手,提高设备可靠性。跑冒滴漏过去是一些冶金企业的普遍现象,但对于液压系统来说,仅仅一点滴漏,其危害就不可估计。液压泄漏其危害根是不可忽视的,其破坏环境、损坏设备、增加成本、危害操作人员安全、影响生产。因此我们坚决杜绝跑冒滴漏。
①从密封件备件的质量入手,选用优质密封件,确保密封件质量可靠耐用;针对不同的环境温度,制定了相应的密封件更换周期,对密封进行定期更换。
②对现场进行改造,对易发生泄漏的部分管路进行改造,减少突发事故的发生。
③优化液压润滑系统的油压及油箱油温。温度和压力对系统的密封有着很大的影响,温度越高、压力越高、密封件越容易老化。根据现场实际需要,我们把不需要高压的系统压力调到合适值,减少能源浪费;把液压润滑系统的油箱油温由设计值45℃~55℃调整到37℃~45℃,使各液压润滑系统处于良好的工作状态。
④减少振动。振动易发生接头、螺栓松动,而引起泄漏。对于液压泵及电机的震动,会损害液压泵和电机。定期检查泵与电机的同轴度,保证所有螺栓和接头紧固,做好管道的固定和防震。保持油箱油位在2/3以上,检修时严格按检修规程操作。每3个月检查一次蓄能器的氮气压力,保证蓄能器良好,减少系统的压力冲击,消除震动。
2)保证油液的清洁度。油液对于液压系统来讲,犹如人的血液,当其混入其他杂质时,会带来很大的危害。据有关资料统计,液压系统60%的故障原因是由于油液污染引起的,只有保持油液清洁,才能保证设备正常运行。
①油液污染的两个方面:
a.来自内部的污染物,如:系统初用时液压元件不洁净及油液本身不洁净;系统运行时,油液元件的磨损;润滑系统中轴承齿轮等的磨损,油液或油脂的氧化变质等;
b.外界侵入的污染物,如:空气中的灰尘侵入油箱;维修更换备件时带入的污染物等。
②针对油液污染成因的对策:
a.向系统中加入新油时,必须通过滤油小车过滤后加入,并且,不同的油品使用各自的加油小车,如需调剂使用必须先清洗干净后方可使用;
b.更换新元件或零部件时,先情结要更换元件或零部件的连接部位,再换上洁净的新备件;
c.定期更换系统的循环滤芯、空气滤芯;
d.严格按照《检修维护规程》进行检修维护,检修时使用洁净的工具,同时保持手的洁净;
e.对备品备件严格管理,把备品备件储存在无污染的地方,注意保持备品备件的洁净;
f.定期进行油液的检查化验。
2.高度重视油品的检验工作
1)油品的检验可以提供油液本身的清洁度程度,做好设备档案,确保液压润滑设备的正常运行。通过对油液的元素分析,可以掌握设备的运行状况,了解设备的状态。比如,在2000年12月份的油品化验后,发现离合液压站油液中的铜含量严重超标,结合当时设备的动作情况,推断为摆减离合器磨损严重,因此,对摆减离合器进行检查,发现离合器磨损片间隙过大,需进行检修,于是对摆减离合器进行更换,避免了一次设备突发事故。
2)据定期油品化验结果该定期换油为按质换油。依据外方提供的维护手册,液压润滑系统的油液需定期更换。由于各液压润滑系统的运行状况不同,油品的质量变化也是不一样的,定期换油常常会造成有的油质尚好而被换掉,从而造成很大的浪费;而又的油品已经变质,但因未到期而未被更换,致使造成元件损坏或设备润滑不良。
3.强化设备基础管理
1)编写《液压润滑设备的操作、维护、检修规程》,并组织学习培训,工作人员只有考核合格才能上岗。根据实际生产要求的提高和现场的改造,对规程进行不断完善,提高规程的指导性,科学性和可操作性。
2)结合设备的包机制,强化设备的点检维护。点检维护是设备维护及检修的基础,通过点检可以及早发现设备运行中存在的问题,把故障消除在萌芽状态,保证设备良好运行。
3)做好设备记录工作,设备纪录是我们开展设备工作的依据,我们对于设备运行、设备点检、设备检修进行认真记录,并充分利用这些纪录,制定备件及材料申报计划,寻找液压润滑系统的故障发生规律,确定、优化密封件、易损件的更换周期,从而制定相应的定期检修项目,减少设备的突发故障。
4.技术创新,不断提高
随着对设备维护水平的提高,对液压润滑设备安装,设计中的不足之处进行发现并改造,使系统趋于合理完美。任何设计和安装不可能十全十美,总有一些不足之处,随着设备维护水平的提高,我们对发现的不足之处及时整改,发现一处改进益处。例如,我们对连铸拉矫机区域的干油管路进行改进,避免了部分拉矫机锟轴承给油不足易造成轴承烧坏的缺陷;对摆减区域部分液压管路进行改造,解决了易出故障难维护的缺点;提高了摆减压下锟控制回路的保压压力,解决了压下锟脱离高位的故障难题;在对干油系统的改造中,我们对系统内大多数备件进行国产化,并对控制系统进行改造,通过低压检测,取代了原有的限位检测,解决了干油空限位检测不准的难题,使干油填充系统运行完善。在投产后的近5年时间里,我们对现场的改进有40处之多,通过改进减少了突发事故,也方便了现场维护,极大的促进了生产,为邯钢创造了效益。
5.结束语
在我们液压技术员和检修工的不懈努力下,在Z近2年的时间里,CSP连铸机液压润滑系统一直处于低故障率运行,故障率接近为零,为邯钢CSP生产线的高产高效打下坚实的基础。
来源:《液压与气动》2005年06期