状态:
1410B溶剂泵油封泄露。
初次处理:
接到上级下达的关于“1410B泵漏机油处理”的作业票后,便组织力量对其进行维修作业。
初始检查:1410B泵现场工况正常,外置油杯内无机油,油腔视窗高度油位正常,离心泵后端盖(电机侧)泵轴处有机油泄露痕迹。
存在问题:油杯加满机油后很快就会从离心泵油腔后端盖泄露,直至油杯完全为空,然而离心泵油腔视窗油位正常。
判断:离心泵后端盖油封损坏,或泄油槽(孔)堵塞。
处理:处理时机修人员将1410B泵油腔后端盖(靠近电机侧)打开,发现油封类型为迷宫式油封,经检查迷宫油封泄油槽有少许油垢,泄油孔正常。清理完泄油槽油垢,疏通泄油孔后将后端盖安装到位。连接电机等设备,准备试泵。
处理结果:初次处理后,机泵任有漏油情况,机泵问题未解决。
二次处理:
由于次处理未达到预期状态,于是维护车间对其进行第二次维修,打算对1410B泵的油封进行更换,将迷宫式油封改为骨架油封,然而,维护车间所属库房没有相配套的骨架油封,如若请外委单位购买相对应的骨架油封以及端盖,需要几天的时间才能到货,当下顺酐车间生产任务繁重,1410泵为装置重要设备,必须保证2运1备的状态,没有足够的时间等待相应的骨架油封以及端盖到位,于是机修班班长吴周军经过思考,打算对其迷宫式油封进行改造:
改造内容:将1410B迷宫式油封的泄油孔增大或者扩充几个泄油孔,使机油从泄油槽流下时能够顺畅的流入油腔。
处理过程:维修人员将迷宫油封后端盖拆除后,发现迷宫油封的泄油槽较浅,如若扩大泄油孔将会破坏轴孔的整体性,于是选用了扩充泄油孔数量的方案,于是维修人员在迷宫式油封Z底下原有泄油孔的两侧分别各开了一个4mm的泄油孔,改造完毕后,将机泵各配件装配到位,准备试泵。
处理结果:在1410B泵加满油后,起泵测试,各部位均无漏油现象,达到维修目标。
维修总结:
采用迷宫式油封的机泵在长时间运转后,其迷宫密封和泵轴的相应位置都会有一定的磨损,老化,使之两者之间的密封系数下降。当油腔内油位淹没泄油孔时,泵内甩起的机油顺泄油槽下移到泄油孔受阻,就会使与泄油孔相连接的泄油槽的压力升高,导致机油由迷宫油封的泄油槽顺着泵轴向外泄露。当扩充底部泄油孔数量后,泄油槽内的机油阻力减小,便会顺着其余的泄油孔回到油腔内,形成循环。
示意图:此图为1410B迷宫式密封改造示意图: