天然气压缩机注油润滑改进

2014-03-03

徐敬国 郭继龙 汤红梅
(吐哈油田丘陵采油厂,新疆 鄯善 838000)
  摘 要:通过对天然气压缩机汽缸、填料注油润滑和供油流程的改进,减少了润滑系统故障,降低了润滑油消耗,提高了润滑质量。
  关键词:天然气压缩机;注油;润滑;供油;改进
  我厂气举采油使用的是四台江汉三机厂RD-SA-3型天然气压缩机,把天然气从0.35MPa增压到10MPa左右。压缩机是四汽缸三级压缩带中体,汽缸和填料的12个润滑点是采用12个注油泵点对点强制注入润滑方式。为防止各润滑点无油,在每个注油泵出口有一个无油流报警停机开关。注油泵是通过机组曲轴、涡轮蜗杆、注油器凸轮的传动驱动柱塞式注油泵。注油泵通过吸管从注油器凸轮箱中吸入润滑油,而凸轮轴箱是通过压缩机150L的高位油箱供油。
  一、存在的问题和原因分析
  机组在投运后存在以下问题:经常出现无油流报警停机故障;高位油箱因为容量较小使润滑油添加频繁,润滑质量无法保证;驱动注油泵的涡轮蜗杆经常发生故障损坏,影响了机组的正常运行。
  造成这种状况的原因是注油泵和报警点数量过多,易产生油路不畅和因润滑油量小而导致的报警停机;注油泵从凸轮轴箱内吸入润滑油,其吸入管入口有滤网,易发生堵塞;冬季润滑油黏度大,不易吸入,为了减少无油流误报警需要调大注油量,增大了润滑油消耗;注油系统因管路接点多和存在缺陷,造成润滑油渗(泄)漏比较严重;涡轮蜗杆驱动的注油泵数量多、负荷较重是发生涡轮蜗杆经常损坏的原因。
  二、改进措施
  1.供油部分改进
  拆除压缩机原高位油箱,建立集中供油站,供油罐容积在3m3左右,一次加油可以满足机组一个季度的需要,油罐外部有伴热和保温,可以保证冬季润滑通畅;罐上有密封气充压管路,罐内充0.05-0.1MPa的密封气(干气),通过密封气压力把润滑油压到各机组,集中供油管路上有过滤器并有伴热保温,确保冬季润滑。
  2.注油部分改进
  注油泵的数量由原来12个小排量的改为四个大排量的;注油泵进油由底部负压吸油改为顶部汇管压入。四个注油泵出口为一个汇管,在汇管增加润滑油分配块,按照缸径和填料所需要润滑油量的不同,选择不同柱塞直径的润滑油分配块。为了防止润滑无油流,在注油泵汇管出口、进油分配块之前加无油流保护停机开关,因为油分配块是润滑油液压联动,如果有一路不通,则整个出口汇管就会因为油路不通而保护停机。另外在进油分配块之前增加过滤器。供油汇管增加进曲轴箱的润滑油管路和液位控制器,实现曲轴箱油位自动补充。
  三、效果
  1.改进后消除了压缩机机组因为注油润滑系统故障导致的频繁停机。
  2.注油泵数量减少后使驱动涡轮蜗杆负荷降低,延长了使用寿命。
  3.在保证机组润滑的基础上,减少了约四分之一的润滑油消耗量和润滑添加的工作量,消除了注油系统的泄渗漏,提高了润滑质量,为机组的平稳正常运行创造了条件。

 

来源:《中国设备工程》2007年08期