提速前后轮对轴承故障分析

2014-04-03

廖赣平
(南昌铁路局驻鹰潭车辆段验收室,江西鹰潭 335002)
  为了更好地了解掌握列车提速前后轮对轴承故障的变化,笔者对1996年10月-11月与1999年10月-11月的段修入线车进行了轮对轴承故障调查分析(见表1)。
表1 提速前后有关故障对照表

注:(1)1996年10月-11月,共检修轮对2304条;1999年10月-11月,共检修轮对1908条;(2)磨耗系指轮缘垂直磨耗及踏面圆周磨耗。
  从表1可以看出,列车提速后,轮对轴承故障明显增加。
  1 原因分析
  1.1 轮对擦伤增多的原因
  (1)空重车手把调整不及时。车辆被卸空后,调整手把仍在重车位,造成制动时抱死轮对发生擦伤。
  (2)闸瓦间隙调整器作用不良或损坏。闸瓦间隙调整器在运用中作用不良或者检修期超过造成动作不灵敏,由于没有得到及时更换,且列检也没有及时调整鞲鞴行程,造成运行中制动时抱死闸发生擦伤。
  (3)制动机作用不一致。制动机的型号不一样,制动波速就不一样,加之各制动机鞲鞴行程有的偏上限、有的偏下限和司机操纵不当,造成抱死闸,形成擦伤。
  1.2 轮缘及踏面圆周磨耗的原因
  (1)车轮的材质跟不上提速的要求,由于重载高速,车轮运转加快,必然造成磨耗加剧。
  (2)新轮与厂修出来的轮对、踏面是经过镟修的,但在段修时,如不发生车轮擦伤或轮缘及踏面圆周磨耗不过限、不剥离,是不须镟轮的。这样,就会有一些轮对1个甚至几个段修不镟轮。但由于踏面斜度(或叫几何形状)已受到破坏,增大了车轮与钢轨的接触面,增加了运行阻力,加剧了车轮与钢轨的磨耗,并且加剧了车辆的蛇行运动,使横向平稳性下降。
  1.3 轴承异音增多的原因
  (1)轮对擦伤。在被调查的24套轴承异音中,有19套轴承异音与轮对擦伤故障同在。
  (2)轴承的材质跟不上提速的要求。轴承经一段时间运行后,有些会产生一些轻微的碾皮、剥离,但损伤程度尚不能达到退检。如果在提速前,则继续运行到大修期是没问题的;但在提速重载后,材质经不起高速运行的考验,从而产生异音。
  1.4 轴承密封罩松动增多的原因
  (1)密封罩在一般检修时未更换新品。密封罩经整形后未复原,或者一般检修及大修时外圈牙口与密封罩过盈配合过小造成罩松。
  (2)提速后,密封罩中的密封圈与密封座摩擦加剧,从而带动密封罩一块转动产生罩松。
  2 措施及建议
  (1)各列检所爱车点及时调整空重车手把,对作用不良或检修过期的闸瓦间隙调整器及时更换或调整行程,避免造成轮对擦伤。
  (2)将段修车轮对踏面圆周磨耗深度适当改进,即由原来的小于等于5mm提高到小于等于4mm,以提高轮对的可修复性。
  (3)改进后的轴承迷宫式密封罩,缓解了密封座与密封圈的摩擦,可减少罩松故障,建议有关部门加速轴承迷宫式密封罩的推广使用工作。

来源:《铁道车辆》2000年第10期