轧边机万向接轴的故障分析与改进

2014-05-05

焦自金 王书雷 王效强 乔廷刚
(莱芜钢铁集团有限公司型钢厂,山东莱芜 271104)
  摘 要:莱钢中型线精轧机组E1轧边机十字万向接轴故障频繁,经分析发现万向接轴的轴线折角过大,使接轴在运转过程中产生二次力偶矩,从而加速了十字轴及轴承的磨损。采取将减速机移位,增大万向接轴十字轴中心距,从而减小接轴轴线折角的改进措施,改造后,E1轧机的接轴故障明显降低,接轴备件消耗量约为改造前的一半。
  关键词:轧边机;万向接轴;轴线折角
  1 前言
  莱钢型钢厂H型钢生产线精轧机组由5台万能轧机和2台轧边机组成。轧边机对轧件成型质量至关重要,是型钢生产的关键设备。轧边机的传动系统是该设备的重要组成部分,主要由500kW的主电机,通过一根1200mm长的浮动轴连接主减速机,减速机上下两输出轴通过万向接轴与轧辊连接,实现轧机的动力输入。在实际生产过程中,轧边机重要传动部件万向接轴故障频繁,使用寿命短,成为制约生产稳定、顺行的瓶颈环节。为此,对轧边机接轴故障原因进行分析,采取相应措施延长接轴使用寿命,降低万向接轴故障率,以保障生产顺行。
  2 万向接轴故障分析
  2台轧边机与万能轧机交叉布置,按轧制顺序,分别为E1和E2轧边机,设备参数如下:E1转速87.3~175r/min,Z大扭矩41kN•m;E2转速183.3~370r/min,Z大扭矩19kN•m。万向接轴故障主要出现在E1轧机,故障表现为:使用1个月左右即出现异音,接轴工作侧十字包轴线摆动大,进而出现接轴十字包螺栓断裂现象,接轴使用寿命低。
  E1和E2的传动方式和布置形式均完全相同,区别在于轧制力和轧制速度,E1传动电机功率为500kW,电机转速为500~1000r/min,减速机速比为1:5.7;E2传动电机功率为300kW,电机转速为500~1000r/min,减速机速比为1:2.7。主传动电机的正常Z大负载为175%。E1和E2轧机传动系统都是由电机、齿式联轴器、减速机、万向接轴和轧机组成,因为轧制工艺的不同要求,2架轧边机的电机功率和减速机速比有明显差别,但它们采用的万向接轴的规格型号完全相同,其型号为SWZ285,接轴总长度1555mm,十字轴间距735mm。在生产过程中,E2轧边机的万向接轴故障率明显低于E1轧边机。根据设备档案记录,E2接轴的使用寿命比E1高4倍以上,同时,E1下接轴的使用寿命是上接轴2倍以上。从2台轧边机万向接轴使用情况的对比分析,接轴的实际转矩和轴线折角是导致2架轧机接轴寿命出现差异的原因,因此对这两项参数进行了测算、比较和分析。
  1)接轴的转矩测算。经计算,E1接轴的转矩为109.43kN•m,E2接轴的计算转矩值更小,均小于SWZ285十字万向接轴器的公称转矩(120 kN•m)。接轴转矩测算没有问题,因此,要提高E1接轴的使用寿命,只需从减小接轴的轴线折角方面采取措施。
  2)万向接轴轴线折角的验算与分析。E1减速机与轧辊的配置关系如图1所示。

图1 E1减速机与轧辊配置
  
在实际生产中,随着轧辊尺寸的变化,轧机上下轧辊中心线的距离要通过调整垫片使其在498~589.2mm范围内。E1减速机的输出轴中心距为670mm,接轴的两十字轴之间的距离为735mm。减速机的实际中心线较轧制中心线偏高15mm。按照以上尺寸参数及其相对配置关系,经计算,E1轧机上、下万向接轴的实际轴线折角分别为7.9°~4.3°和5.5°~1.9°。E2减速机的输出轴中心距为550mm,其他参数与E1相同。经过计算,E2上、下接轴的轴线折角分别为3.19°~0°和0.85°~0°。
  实际生产过程中,轧机调整零垫片的情况很少,上下轧辊中心距大都在540mm 左右,即E1上接轴工作的轴线折角大都>6.2°,下接轴工作的轴线折角也都>3.8°,而接轴的实际轴线折角太大,将会增加十字轴及轴承工作过程中的二次力偶矩,严重降低接轴的使用寿命。相反E2上、下接轴工作的轴线折角则大都在2°和0.8°以下。从E1和E2上、下接轴的轴线折角参数及使用寿命的对比,也证明了接轴的使用寿命与轴线折角密切相关。中型线接轴的轴线折角也不允许超过6°,而E1接轴(尤其是上接轴)的轴线折角已超出其设计许用范围,要减少E1接轴的备件消耗,延长其使用寿命,就要对E1接轴的轴线折角参数进行修正和优化。
  3 改进措施
  受轧机负荷和轧制速度设备参数的制约,E1减速机的规格不可能进行缩小,既减速机的输出中心距不能缩小,这也就意味着要降低E1接轴的轴线折角,只有采取加长接轴的办法。
  1)增大接轴长度。取消E1电机与减速机之间的中间轴,将减速机东移,增大减速机与轧机之间的距离,增大万向接轴的长度,以降低接轴实际轴线折角。因减速机与电机之间有一根长为1200mm的浮动轴,可将浮动轴去掉,将减速机东移,使电机和减速机联轴器直接相连,接轴的长度可增加1200mm,接轴加长后,其轴线折角将会大大减小,上接轴的轴线折角将由原来的6.2°左右降低到2.3°左右,下接轴的轴线折角将会控制在1.5°左右。这样轴线折角可接近E2的水平,由于其转速较E2低很多,因此其使用寿命将会超过或接近E2。接轴加长后(1935mm),计算得出E1上接轴的轴线折角为1.7°~1.6° ,下接轴的轴线折角为0.8°~0.75°。可见,把E1接轴加长,增大接轴十字轴中心距,接轴的轴线折角会明显降低,将大幅改善接轴运行平稳性。因此,将接轴加长方案可行。
  2)接轴选型核定。因E1电机功率、电机转速和减速机速比等设备参数没有改变,接轴转矩仍为109.43kN•m,仍然小于SWZ285接轴的公称转矩。因此,确定改造后E1接轴仍然采用SWZ285型号。在更换轧机时,需要接轴支撑装置托住接轴,接轴加长后其重量会增加,因此需要验算接轴支撑的能力。经验算,接轴支撑液压缸完全满足改造后接轴的使用要求。
  4 改进效果
  E1万向接轴采取改进措施后,运行非常平稳,故障率明显降低,E1接轴的更换次数与E2接轴基本持平,其备件消耗量约为改造前的一半。E1接轴轴线倾角的改进取得了很好的效果,为莱钢中型线的生产顺行提供了保障。

来源:《山东冶金》第34卷第1期 2012年2月