6/4E-AH渣浆泵轴承部位改进

2014-05-28

俞元麟 李路
河南中国长城铝业公司水泥厂)  
  我厂使用的3台渣浆泵为石家庄水泵厂生产的6/4E-AH渣浆泵,公称能力为:扬程45m,流量250m3/h,电机功率75kW,该泵轴承采用两套非标准的单列圆锥滚子轴承,型号6355/6833,泵密封为水压式填料密封,1992~1994年分别投入使用。在几年的使用中,泵的使用周期和运转率不高,连续运转30d左右,就需检修更换轴承,主要问题是:频繁窜轴造成爪型联轴器的弹性块损坏;轴封体频繁漏浆造成轴承损坏。
  
问题分析:
  
1)该泵选用的轴承不恰当。这是由于单列圆锥滚子轴承为调整式轴承,泵在高速运转中轴承游隙增加后调整较为困难,另外该轴承不能有效克服轴向力,这就必然造成窜轴。在窜轴时又产生较大的振动,使得轴承的有效使用寿命降低。
  
2)为减少输送料浆中的水分,在使用中将轴封水取消,这样就造成填料使用周期短,轴封体处泄漏较严重,使得轴承箱内进入料浆,造成轴承的损坏。
  
改进措施:
  
1)为了降低轴承窜动问题,将两套非标准的6355/6833单列圆锥滚子轴承改为标准的单列向心球轴承218和双列向心滚子轴承3518。如图1。

图1 改造前、后轴承箱结构
 
  6/4E-AH渣浆泵原安装的轴承尺寸:内径Φ89mm,外径Φ161mm,宽度53.5mm。
  
6/4E-AH渣浆泵改造后轴承尺寸:218轴承,内径Φ90mm,外径Φ160mm,宽度30mm;3518轴承:内径Φ90mm,外径Φ160mm,宽度40mm。
  2
)为了保证218型轴承和3518型轴承的安装尺寸,对轴、轴承箱体、端盖、挡油环等各部件做了相应的热喷涂和车削处理。
  3
)为了降低泵轴封体处的泄漏,将水压式填料密封改为带金属减压盖的副叶轮密封形式,即将原泵上的填料箱和定位套拆除,制作减压盖和副叶轮安装定位[1]
  
通过以上的改进,渣浆泵的窜轴问题和轴封体处料浆泄漏问题都得到了根本解决,轴承的使用寿命经统计是原轴承使用寿命的3倍以上,设备的运行状况大为改观,满足了生产的要求。
  
参考文献
  [1]裴祥震.渣浆泵密封结构改造.水泥,1997,(7)

来源:《水泥》2000年09期